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金屬自動(dòng)分離器分離流程的特點(diǎn)分析

編輯:臨朐三星電子有限公司時(shí)間:2021-08-17

?  該金屬自動(dòng)分離器分離流程的特點(diǎn)如下:

  (1)集選粉與除塵于一體。

  出磨含塵氣體直接進(jìn)入金屬自動(dòng)分離器內,由金屬分離器進(jìn)行分選,這樣的生料顆粒選配合理,且無(wú)粗類(lèi)顆粒,利于固相反應而增進(jìn)熟料的質(zhì)量。而系統處于負壓下操作,使車(chē)間內無(wú)粉塵泄露,環(huán)境污染小。

  (2)采用單風(fēng)機系統。

  與雙風(fēng)機系統相比,單風(fēng)機的系統簡(jiǎn)單牢靠,操作簡(jiǎn)便,規避了部分細粉的循環(huán)。一階段除塵運用效率旋風(fēng)除塵器,除塵效率達85%;二階段除塵采用結構特定的立式高壓靜電除塵器,可處理入口濃度(標況下)達200g/m2含塵氣體,除塵效率較高。

  (3)磨內通風(fēng)好。

  金屬自動(dòng)分離器處理風(fēng)量大,磨內風(fēng)速相對較高,使磨內過(guò)粉磨現象大大減少,增進(jìn)了磨機粉磨的效率,使系統產(chǎn)量大幅增進(jìn)。該系統對于入磨物料水分適應力較其他分離器強,當入磨綜合水分達5%時(shí),系統仍能正常生產(chǎn)。某水泥廠(chǎng)2臺同規格的生料磨,當入磨水分高過(guò)4%時(shí),采用離心金屬分離器系統的就難于正常生產(chǎn);另個(gè)水泥廠(chǎng)沒(méi)有烘干系統,改造之前因入磨物料水分太大時(shí)常影響到生產(chǎn),采用金屬分離器改造后,生產(chǎn)一直很正常。

  (4)選粉效率高、電耗低。

  當物料進(jìn)入金屬自動(dòng)分離器內,因受到較強的渦流與剪切力的作用,物料分散性較好。物料在選粉區內分選條件穩定,而目停留時(shí)間長(cháng),因此其選粉效率高,使系統產(chǎn)量提高,產(chǎn)品單位電耗降低。

  (5)操作方便。

  系統調節產(chǎn)品細度時(shí)不需停機只要通過(guò)調節金屬分離器立軸轉速即可實(shí)現(離心金屬分離器要停機操作)。由于沒(méi)有循環(huán)風(fēng)機,不需調節風(fēng)量的閥門(mén)等設備。

  (6)易于安裝布置。

  該金屬自動(dòng)分離器體積小、重量輕。工藝流程簡(jiǎn)單,系統各設備可分散布置,相當適合磨機改造。