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現有控制模式下自卸式除鐵器的問(wèn)題及改進(jìn)方案

編輯:臨朐三星電子有限公司時(shí)間:2020-01-06

  針對自卸式除鐵器現有運行控制模式,以某煤碼頭AQ1一條皮帶上的除鐵器為例,分析除鐵器運行中出現的空運轉如下:

  1、皮帶機啟動(dòng)時(shí),除鐵器隨同運轉,如果A1Q取料機在較前1-1垛位取料作業(yè),物料到達除鐵器位置較短需要25s(皮帶機帶速為3.5m/s取料機半程帶長(cháng)30m計,斗輪啟動(dòng)及取料日間5s,取料機中間斗落料點(diǎn)到除鐵器較近距離40m)。如果取料機在后末垛位取料,相距除鐵器500m左右,除鐵器將空運轉150s以上。

  2、裝船機移艙過(guò)程,少則60s以上,除鐵器在這一時(shí)段空運轉。

  3、取料機退層或者換垛取料,除鐵器至少要空運轉60s煤一期取料機按3層取料標準垛煤要退層動(dòng)作兩次,除鐵器空運轉120s以上。

  4、取料機突發(fā)臨時(shí)性故障,皮帶機空運行而導致除鐵器空運轉。

  5、皮帶機突發(fā)保護性故障,導致除鐵器空運轉。

  6、裝船機突發(fā)臨時(shí)性故障,導致除鐵器空運轉。

  綜上所述,在現有控制方式下,自卸式除鐵器很多時(shí)段處于空運轉狀態(tài),有很大的節能空間。

  二、改進(jìn)方案:

  1、自動(dòng)檢測皮帶機的空、重載運行狀態(tài),并以此檢測信號作為除鐵器啟動(dòng)運行或停止運行的控制信號,實(shí)現除鐵器自動(dòng)檢測、自動(dòng)投入或退出運行,減少空運轉時(shí)間,有效實(shí)現節能降耗。

  2、依據取料機取料作業(yè)程序,考慮取料機退層因素、斗輪瞬時(shí)堵轉因素、取料過(guò)程皮帶上物料斷流等因素,增設秒級時(shí)間繼電器,取代原分鐘級時(shí)間繼電器,由此適當將自卸式除鐵器的運行時(shí)間增加為90s,來(lái)防止除鐵器頻繁起停。

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