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定量給料機的應用體會(huì )及實(shí)例分析

編輯:臨朐三星電子有限公司時(shí)間:2023-01-02

    根據相關(guān)定量給料機項目的實(shí)施和現場(chǎng)調試,一些用戶(hù)對測量和控制結果有以下經(jīng)驗:

    (1)傳感器的初始安裝和惰輪的分布質(zhì)量直接影響進(jìn)料器的重復性和測量精度。在這種應用情況下,單機標定結果相當好,重復性誤差可達0.01%。

    (2)雙PID回路中控制對象的反饋數據、PID參數的設置、電動(dòng)流量調節閥和氣動(dòng)開(kāi)關(guān)閥的性能、均化庫中工作條件和材料特性的穩定性、,以及氣動(dòng)輸送過(guò)程中空氣壓力的穩定性都影響系統的控制精度。從這個(gè)應用來(lái)看,目前的控制精度基本在0.5%~1.0%之間,指標已經(jīng)超出了用戶(hù)的預期。

    (3)為了了解材料特性和生產(chǎn)工藝,進(jìn)料槽的結構設計是關(guān)鍵。

    (4)根據物料流化和粉末化的特點(diǎn),為了使皮帶上的物料作為一個(gè)整體進(jìn)行測量,須保障物料在皮帶上的停留時(shí)間大于0.4s,稱(chēng)重惰輪與頭輪之間至少有兩個(gè)惰輪。在避免重載時(shí),物料層過(guò)厚,定量給料機的出料口由于物料流化而傾斜和塌陷,導致測量不完整,使儀器的測量數據小于實(shí)際數據。

    (5)在中控聯(lián)調期間,要求操作員具有較高的操作經(jīng)驗。操作員需要結合材料反饋能力、反饋速度和反饋流量等數據遠程分析現場(chǎng)條件,以便正確和有益地操作。

    總之,定量式給料機的用戶(hù)報告,結果良好,原料制備正確可靠,滿(mǎn)足了水泥的總體工藝要求。

    應用實(shí)例分析:

    在某鋼鐵公司燒結礦配料的石灰石配料過(guò)程中,使用了原始螺旋秤。由于零點(diǎn)變化大,控制精度低,穩定性差,稱(chēng)重傳感器損壞率高,無(wú)法滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求,因此改為半封閉給料機。

    在配料過(guò)程中,生石灰,即CaO,遇水時(shí)會(huì )與生石灰的氫氧化鈣Ca(OH)2反應,因此含水量低,流動(dòng)性好。通常需要使用密封設備進(jìn)行運輸。如果發(fā)生泄漏,將污染環(huán)境,并可能對操作員造成損害。該公司在工藝設備筒倉下方安裝了一臺預給料機-星形給料機。星形給料機的出口和皮帶之間設置了一個(gè)整體式半封閉蓋。該帶是環(huán)形波紋肋帶。由于在下游設備期間蒸煮器中產(chǎn)生的蒸汽將進(jìn)入定量給料器的半封閉蓋,因此在頂蓋1的頂部安裝排氣管以及時(shí)排除蒸汽。

    半封閉定量給料機投入運行后,計量過(guò)程穩定準確,零點(diǎn)變化小,達到了滿(mǎn)意的使用效率。因此,它也被廣泛用于當地的其他鋼鐵冶煉場(chǎng)所。

定量給料機的應用體會(huì )及實(shí)例分析定量給料機的應用